7、基于FLEXSIM的汽车内饰装配线的仿真分析与优化开题报告

 2021-11-21 04:11

1. 研究目的与意义(文献综述)

(1)研究目的与意义:

无论是乘用车,还是商用车,在我们的生活中都有重要的作用,而汽车的生产线利用情况,影响着汽车产品的产量和质量。本论文以某企业某条汽车内饰装配线作为研究对象,讨论有效可行的提高汽车内饰装配线生产效率的方法。

汽车内饰装配线生产工作中,工人将汽车分成多个工位,每个工位由一名工人负责,每个工位都有自己的工作内容。汽车内饰装配线涉及到多种物料,物料全部暂存在传送带旁边的物料存放区,而工人则往返于汽车和物料存放区,且要按照加工顺序在车辆的不同工位处进行操作加工。因工位过多,导致工人和暂存物料过多,往往会有现场管理混乱,也会因物料质量问题,加工过程中的失误等生产效率下降等问题。本文将优化改善生产线现状,提高生产线平衡率为目的,采用flexsim仿真技术,运用仿真实验的方法,进行生产线加工流程仿真,结合工业工程方法和手段对汽车内饰装配线进行分析,针对生产中出现的问题提出改进方案,进行优化改善,有效地改善生产线状况,减少不必要的浪费和多余的操作,提高生产效率,使汽车装配线的生产活动有序、高效的进行,并再次使用flexsim仿真技术做仿真实验,验证优化该善的效果,并对改善方案进行评价。

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2. 研究的基本内容与方案

1)研究(设计)的基本内容、目标

通过反复观看视频,了解汽车内饰装配线的工艺流程,记录该生产线使用的零部件的种类和数量,测定工作人员的标准工时。在充分了解汽车内饰装配线工艺流程的基础上,计算生产线平衡率,运用flexsim仿真软件建模并初步分析,得到关于该生产线的数据报告。针对仿真实验报告和视频观察得到的“瓶颈”工位,通过使用工业工程方法,合理采用“ecrs”四原则和生产线平衡等手段,对生产线进行优化改善,使用flexsim仿真软件验证优化结果,对改进方案进行评价,最终提高生产线平衡率,提高生产效率。

(2)拟采用的技术方案及措施:

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3. 研究计划与安排

2月24日——3月1日 (第1周) 调查资料,搜集文献。

3月2日 ——3月8日 (第2周) 观看视频,了解工艺流程。

3月9日 ——3月15日 (第3周) 完成开题报告。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]王霞,黄蔚,李睿哲.基于ie的mt车间流水线改进[j].机械设计与制造工程,2019,48(12):90-94.

[2]杨立久.基于flexsim的电器产品混流装配线仿真[j].物流技术,2012,31(23):332-334.

[3]孟哲,王红军.基于flexsim的混合流水线系统仿真与优化[j].组合机床与自动化加工技术,2015(01):142-145.

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